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前言概述:普通型皮帶運輸機的下行傳送帶出現(xiàn)跑偏時會磨損吊耳、掛斷環(huán)行運輸帶皮帶運輸機制造廠家通過簡單方便的技術改進,可以輕松使得設備能夠運行穩(wěn)定,并為用戶高效節(jié)省設備的維護費用,具體如下:
運行狀況:目前礦山及冶金企業(yè)使用的普通型皮帶運輸機,多采用由吊耳支撐著下托輥來承載著下行橡膠傳送帶運行的方式,但在生產(chǎn)運行過程中常發(fā)生下運輸帶的跑偏、磨壞吊耳、掛壞皮帶異常情況、會直接影響生產(chǎn)的正常進行,特別是對于長距離皮帶輸送機、折彎膠帶機、可逆帶式機及打卡子的輸送機來講,因其下平行托輥支架不可調(diào),環(huán)形傳送帶運行時更易跑偏,故障率也會隨之增高,如有損壞在更換時會非常困難,尤其在開機情況下,更換時也不安全;
選燒廠選礦作業(yè)區(qū)的皮帶輸送機為可逆式,這些設備在生產(chǎn)運行中,因吊耳磨斷、皮帶拉壞造成停機處理的情況多次發(fā)生,每年都需更換幾十個吊耳和更換近百米皮帶,其中運輸?shù)奈锪鲜沁^濾出來的鐵精礦粉,在生產(chǎn)運行中托輥上不同程度的粘有精礦粉,特別是到了冬季,因托輥上凍結有精礦粉,下部的傳送帶跑偏現(xiàn)象也就更為突出,磨壞吊耳的情況也更為的頻繁,這給作業(yè)區(qū)的生產(chǎn)和維護造成很大的影響;
優(yōu)化措施:在現(xiàn)場實際調(diào)研中發(fā)現(xiàn)這類下行運輸托輥的支撐方式存在不足:當尼龍運輸帶跑偏時不好調(diào)節(jié)糾偏,易磨壞吊耳且磨壞帶體,更換吊耳及托輥不方便,針對以上缺陷經(jīng)分析研究,我司建議將原用下托輥吊掛支撐改進成下部支撐,改進后當下行傳送帶跑偏時,先將左邊上支架沿箭頭所指的方向調(diào),如果調(diào)不正,再將右邊上支架延箭頭所指的方向調(diào),調(diào)整的力度視橡膠帶調(diào)正為準,在調(diào)整下皮帶跑偏時要注意的問題是需從起始跑偏位置開始調(diào)起,一般調(diào)整兩組下托輥,傳送帶的跑偏就可糾正,另外在安裝改進后的下部托輥支架時,其上、下支架之間所固定的螺絲不必上緊,只需用手上緊即可,這樣平時調(diào)整下皮帶跑偏時,不用帶板手松螺絲,只需用工具移動上支架就可達到目的,非常方便;
改進效果:通過近幾年的運行觀測,皮帶運輸機設備未出現(xiàn)因下膠帶跑偏而損壞影響生產(chǎn)的情況,也未發(fā)生因吊耳磨斷而掉落下托輥的故障,從而避免了因更換托輥和工業(yè)運輸帶產(chǎn)品造成的停機,過程中跟蹤操作者反饋下行皮帶跑偏可以隨時調(diào)正,其更換下托輥時已變得更為方便和安全;
綜合結論:通過對選礦作業(yè)區(qū)皮帶運輸機線體的改進優(yōu)化,每年至少可節(jié)約近十幾萬元的維護費用、節(jié)省了皮帶更換的工時,大幅度提高了生產(chǎn)效率,改進后的皮帶運輸機運行起來更加穩(wěn)定,改進后的下托輥支架更加的耐用,不再需要更換;
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本文標題:礦用皮帶輸送機經(jīng)濟穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的改進措施?
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